谈同寨隧道二衬开裂原因分析及处理方案
[12-11 16:59:29] 来源:http://www.tmgc8.com 隧道工程 阅读:3761次
摘要:针对同寨隧道二衬开裂具体环境及形态,分析了二衬开裂的地形与地质因素和施工因素,提出了施工期预防隧道二衬开裂的技术措施与建议.
关键词:同寨隧道;二衬;监控量测;减震爆破;拆模
中图分类号:U257.2 文献标志码:A
文章编号:1001-4373(2014)01-0079-04
DOI:10.3969/j.issn.1001-4373.2014.01.018
目前在建铁路隧道仍主要采用传统的人工钻爆法开挖、喷锚初支、复合式模筑混凝土衬砌施工,国内外调查结果表明,二次衬砌混凝土开裂是一种普遍现象,造成原因众多[1],本文主要从二衬施作时机、混凝土拆模时间等方面分析施工因素对隧道二衬混凝土开裂的影响,并提出相应的对策.
1·工程概况
同寨隧道位于甘肃省宕昌县境内,进口位于岷江东岸,出口位于油房沟,工点西秦岭高中山区,山高沟深,山坡、谷坡较陡,地面最小高程为1 936m,最大高程2 770m,相对高差为834m,梁顶植被覆盖较差.隧道起迄里程为DK247+308~DK256+135,全长8 827m,为双线隧道,除进口770.044m位于R=4 500m的曲线上,出口端890.44m位于R=4 500m的曲线上外,其余地段均位于直线段.隧道内线路自进口分别为-12.8‰,-13‰,-12.8‰的下坡,隧道进、出口端附近有乡村公路相连,沟口有212国道相连,交通较为便利.工点处的大地构造属于青藏歹字形构造体系,受构造作用影响,褶皱断裂发育,褶皱及侵入接触带,地质构造十分复杂,也十分发育[2].
隧道进口DK248+171~DK248+191段原设计为Ⅲ级围岩,地层为板岩,浅灰色,微晶结构,板状构造,节理不发育;隧道初支采用锚网喷支护,拱墙喷C25混凝土12cm,锚杆长3m,间距1.2m×1.5m(环×纵),二次衬砌拱墙厚40cm,仰拱厚45cm,采用C30混凝土衬砌.
2010年5月27日,建设、设计、监理和施工单位四方进行现场会勘,掌子面DK248+171揭示围岩情况为薄层板岩,节理裂隙发育,整体呈竖向板岩结构,并在上台阶位置出现斜向平层,并该段地下水发育,地下水呈股状~线状流水,薄层板岩遇水易崩解坍塌,DK248+171~DK248+191段围岩调整为Ⅳ级.
对DK248+171~DK248+191段支护措施进行调整,预留变形量调整为30cm;全环设I20b钢架,间距0.8m/榀,加强锁脚锚杆,锚杆长4.5m,并对该段拱墙进行径向固结注浆,注浆小导管长4m,间距1.5m×1.5m;二次衬砌采用Ⅳ级加强断面,即拱墙厚45cm,仰拱厚50cm,采用C35钢筋混凝土衬砌.www.tmgc8.com
2·衬砌开裂情况
2.1 进口
同寨隧道进口DK248+176~DK248+188段12m 已变更为Ⅳ 级加强围岩.DK248+176~DK248+188段按Ⅳ级加强围岩施做二次衬砌,DK248+176~DK248+188段拱墙衬砌于2010年7月19日19时左右浇筑完毕,设计为C35钢筋混凝土,截至7月27日,使用回弹法测试砼强度平均值为23.6MPa,由于围岩突变,应力瞬间增大,2010年7月27日16时左右已施工完成的二次衬砌自端头开始(即里程DK248+188)左侧拱腰处出现裂缝,至23时,裂缝发展成长度约5.2m,宽度20~40cm,并且DK248+184.5~DK248+188段3.5m左侧拱腰处砼崩落,衬砌钢筋外漏.根据当时量测观测,在10min时间段,衬砌下沉3mm,截止目前,左侧拱腰处发育出长8m、宽0.4~0.8m 的裂缝,防水结构被破坏,四周均有水渗漏,开裂处二衬砼最大已侵入衬砌净空62mm.综上表明该组衬砌已有8m失效.如图1和图2所示.
2.1.1 开裂原因分析
DK248+176~DK248+188段衬砌是因为衬砌强度还没有达到设计强度时,围岩应力发生突变,应力突然增大,导致衬砌结构局部在应力集中情况下发生破坏,截至现在已有8m 失效,需将DK248+180~DK248+188段拆除后重新施做,对防水结构进行补强.导致衬砌开裂的主要原因有:
1)在混凝土强度不足或还未达到拆模强度时,即拆除模板,使衬砌混凝土早受力,造成衬砌开裂[3].
2)隧道初期支护中径向注浆、边墙长锚杆未施作到位,不能使初期支护与围岩共同受力,初期支护承受荷载有限,二次衬砌承载过大,造成开裂.
3)初期支护背后存在空洞或回填不密实现象,不能使初期支护与围岩共同受力[4].
4)原材料的检验和选用、混凝土的配比和拌制、浇筑温度的控制和振捣以及衬砌养护的各工序操作不够规范.
2.1.2 处理方案
鉴于以上情况,对该组衬砌DK248+180~DK248+188段进行拆除,具体施工方案如下:www.tmgc8.com
1)加强对该组衬砌变形监控量测力度,随时掌握变形情况;同时对已经破坏段衬砌需拆除重新施做,拆除时机需等到前后二次衬砌完全达到设计强度方可进行.
2)使用风镐沿着环向施工缝开凿一条宽度20cm,深至围岩的环向通缝,以阻断爆破震动波向保留混凝土方向延伸(亦可起到部分减震作用).
3)为了保证隧道爆破后轮廓线的平整度,减少爆破振动对既有隧道围岩、支护结构的扰动和损伤,采用松动爆破技术方案[5].
4)为保证拆除的衬砌和保留的衬砌之间的防水层能正常搭接,形成防排水系统,该组防排水系统施做时需做到以下几点:
保留衬砌的环纵向止水带在施工缝位置凿槽重新施做,同时在槽内加设一根膨胀止水条,防止施工缝位置渗漏水.
环向透水盲管3m布设一环,同时在环与环之间加设纵向透水盲管(加密根数根据现场流水量确定),确保围岩渗漏水能及时引排.
5)钢筋和二衬砼的施做按照Ⅳ级加强段的施
工措施进行施做,钢筋施做时与保留段衬砌要正常搭接,若保留段钢筋因爆破被破坏,则需打眼将钢筋接长.
2.2 出口
DK255+106.7~DK255+098段为Ⅳ围岩,支护参数:拱墙喷射23cm厚C25砼,锚杆长3.5m,间距1.2m×1.2m(环×纵),拱墙设置I16型钢拱架,间距1.2m,二次衬砌拱墙厚45cm、仰拱厚50cm,采用C30混凝土衬砌;DK255+098~DK255+094.8段采用Ⅳ加强支护参数:拱墙喷射23cm 厚C25砼,锚杆长3.5m,间距1.2m×1.2m(环×纵),拱墙设置I18型钢拱架,间距1.0m,二次衬砌拱墙厚45cm、仰拱厚50cm,采用C35钢筋混凝土衬砌;采取以上支护参数后变形仍很严重,经研究对DK255+106.7~DK255+098段边墙进行径向小导管注浆,小导管采用Φ42小导管,长4.0m,梅花型布置,环纵向间距1.2m×1.2m;同时对该段架立I18套拱,间距1m/榀.[1] [2] 下一页
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