[12-11 16:59:52] 来源:http://www.tmgc8.com 水利水电 阅读:3436次
摘要:鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有t梁21根。
关键词:鲅鱼圈港 深水散货 泊位 后张预应力 t梁 外观 质量 控制
一、概况
1、工程概况:
鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有t梁21根。
2、小组概况:
我们为实现局级优质工程的目标,针对如何提高后张预应力t梁的预制质量做为小组的活动课题。由项目部领导、技术干部及工人组成的“三结合”现场型qc小组,小组成员共8人,组长陈平,副组长杨卫东。预应力t梁施工中,由于体积大,水泥用量多,并掺加9%的硅粉,砼硬化过程中产生大量的水化热,且在以往的t梁施工中砼的表面缺陷较多(麻面、砂斑),影响预制t梁的外观质量。作为施工企业');">企业,我们必须确保工程质量,加强过程控制。针对如何提高预应力t梁预制质量作为控制重点,成立qc小组,以技术、管理及现场施工人员组成,并聘请公司总工祝业浩、质量处外长周润江两位专家和现场监理的有关人员作为小组的顾问。
qc 小 组 组 成 成 员 表
序号
姓名
职 务
组内分工
活动时间及内容
1
陈 平
项目经理
组 长
小组二00三年三月成立,人均接受qc教育时间为50小时以上。每月集体活动两次,利用现场分析讨论、外出参观及班组讨论等多种形式广泛听取有关专家、设计、监理及施工班组的意见,通过对施工过程实施全过程,特别是重点环节的严格控制,同时不断加强与设计、监理的沟通,为提高预应力t梁的预制质量探索出经验。同时,对于现场技术人员的业务水平的提高起到促进作用,不断提高全体职工的质量意识、精品意识。
活动时间:2003年3月起,每月活动两次。
活动内容:学习全面质量管理的知识,围绕课题调查分析,提出对策,组织实施。
2
杨卫东
项目总工
副组长
3
赵学民
生产调度
组 员
4
王瑞祥
主办工程师
组 员
5
郭和利
质 量 员
组员兼资料员
6
柳 光
主办工程师
组员兼制图员
7
裴志扬
试 验 员
组 员
8
宋子贵
砼 技 师
组 员
二、选题理由
pdca循环
1、现状调查
我们qc小组吸收有实际经验的操作人员和专业技术人员,对影响t梁质
量的主要问题进行研究,通过调查分析,总结归纳整理了如下的调查表。
序号
项 目
频数(条)
累计频数(条)
累计百分比(%)
1
翼板表面裂缝
20
20
16.9
2
气泡、麻面、砂线
60
80
67.8
3
梁体外形尺寸
15
95
80.5
4
反拱值不符合要求
7
102
86.4
5
梁端与梁体不垂直
10
112
94.9
6
其 它
6
118
100
合 计
118
排 列 图
根据调查表,做出排列图,从排列图中可以看出翼板表面裂缝和气泡麻面两个影响因素在a区,属主要问题。
2、小组活动目标及可行性分析
www.tmgc8.com(1)小组活动目标及计划目标
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(2)目标可行性分析
注:总分低于25分,或者单项分低于5分,
应重新选题。
3、原因分析
结合现状调查分析的结果,我们围绕影响t梁外观质量的a类问题,用因果分析图展开原因分析,共找出11条原因:
(1)施工人员责任心不强,质量意识差;(2)混凝土塌落度损失大;
(3)模板维修保养不到位;(4)拆模时间过早;(5)混凝土运输车装料过多;
(6)波纹管直径偏大;(7)碎石粒径偏大;(8)养护方法不当;
(9)外界温度过高;(10)砂浆偏多;(11)混凝土振捣不足。
4、要因论证
序
号
原 因
原 因 分 析
分析结果
1
施工人员责任心不强,质量意识差
操作人员对t梁预制施工的意义认识不足,不予重视,麻痹大意,不认真履行职责,不按规定施工,有可能发生质量事故。
★
2
波纹管直径偏大
波纹管之间的间距为2.2cm,砂浆难以下去,很容易引起混凝土的麻面。
★
3
模板维修保养不到位
模板表面清理不干净,拆模后混凝土感观不好。
☆
4
拆模时间过早
本施工班组具有多年的施工经验,可以掌握合理拆模时间。另外夏季气温较高,混凝土凝结时间较短,拆模时间比较合适。
☆
5
混凝土施工
控制混凝土的塌落度损失,浇注速度加快,混凝土运输车装料是合适的。振捣不充分,气泡未排全,会产生表面缺陷。
★
6
碎石粒径偏大
碎石粒径为20~40mm,比波纹管之间的距离大,造成碎石堵住混凝土,产生局部混凝土骨料离析,从而影响t梁外观质量。
☆
7
外界温度过高
30℃以上条件下施工,如果不采取相应措施一定会产生干缩裂缝。
注:“★”为主要原因,“☆”为次要原因。
通过对原因论证,我们qc小组确定主要原因有以下四条:
(1)施工人员责任心不强,质量意识差; (2)模板维修保护不到位;
(3)波纹管直径偏大; (4)混凝土振捣不足。
四、制订对策
针对确认的主因,本qc小组研究,制订了如下的对策:
对 策 表
序号
主 因
对 策
完成时间
1
施工人员责任心不强,质量意识差
实施培训—检查—会议制度,人员按工序分配,明确质量责任,健全质量管理机构和质量保证体系。
2003.4~5
2
混凝土施工
控制混凝土运输车所装的混凝土数量,减少混凝土在运输过程中的时间,保证混凝土的和易性良好,尽可能减少塌落度损失,加强振捣,适当延长振捣时间,控制振捣棒的作用半径不大于30cm,且棒头插入下层混凝土内5~10cm,并注意棒头不要碰撞波纹管。在易产生气泡的马蹄部位全部使用1.5kw的外附式zw—7振捣器。。混凝土入模时的塌落度控制在14~16cm内,并测准混凝土在运输中的塌落度损失,以指导施工。凝土在浇注完毕后,采用土工布覆盖翼板,混凝土终凝后洒水养护,保温一周。拆模后二天内如遇大风或强太阳天气,采用雨布(帆布)将t梁裸露面全部覆盖,以利防晒、防风、保湿。
2003.6.10
3
波纹管直径偏大
碎石粒径偏大
在不影响预应力构件受力的情况下,波纹管直径统一减少1cm,以利于混凝土下料。
将碎石粒径由20~40cm级配改为5~30cm级配,按规定进行检测,不符合要求的碎石予以退场。www.tmgc8.com
2003.5~2003.10
五、实施对策
制订对策后,我们qc小组按对策表的分工进行了实施:
1、为了提高施工队伍的技术水平和质量意识,本着以人为本的原则,我们制订实施了培训—检查—会议制度,即班前进行作业人员的理论和实际操作方面的培训,每浇注一榀梁前都进行一次检查,然后浇注二榀t梁,召集全体管理人员以及施工负责人召开质量会议,分析质量原因,提高质量意识。
2、坚持试验人员值班制度,根据理论配合比随时调整实际材料用量,保证混凝土
塌落度入模时控制在14~16cm内,使混凝土达到最佳泵送状态,以免混凝土太稠难以下料、振捣,出现少振、漏振而产生麻面或露石,或避免混凝土太稀,振捣时产生气泡附在模板上,产生麻面。拌和时间在2分钟以上,运输车在运输过程中加强搅拌。混凝土浇筑分层进行,浇注顺序自上而下地水平分层,从一端向另一端推进,保证在下层混凝土初凝前完成上层混凝土,上下层同时浇注时,上层与下层前后浇注距离应保持在1.5m以下。混凝土入模塌落度控制在14~16cm内,在实际操作中,还根据振捣的难易程度分区振捣,难振处安排责任心强、技术水平高的工人去操作。
3、每次拆模后,立即进行模板整修,清除模板上粘着的水泥浆,以保持下一榀t梁使用时整洁完好,避免模板粗糙,造成混凝土麻面。根据所留试件的强度情况规定拆模时间,以免拆模时间过早,使混凝土表面水泥浆粘着模板产生麻面。
4、由于t梁腹板薄,波纹管与钢筋之间空隙太小,混凝土中碎石不易通过,30cm的振捣棒也插不下去,只能在波纹管上方振捣,混凝土很容易产生缺陷。为此,采取了以下措施:施工过程中,严格控制碎石的级配及最大粒径。