[12-11 16:59:40] 来源:http://www.tmgc8.com 水利水电 阅读:3712次
表2 高喷施工工效分析表
将工效平均值换算成每单机台班工效分别为:振孔高喷成孔42.8m/机·台班,喷浆25.3m/机·台班;一体化成孔29.3m/机·台班,喷浆21.8m/机·台班;常规高喷成孔9.9m/机·台班,喷浆22.1m/机·台班。可以看出成孔工效振孔高喷>钻喷一体化>常规高喷(喷浆因参数不同不作对比)。由此可见振孔高喷和钻喷一体化工艺先进,值得推广。
6 设计优化与修改
当造墙施工进行一个时段后,针对施工显出的质量情况和工期问题,设计对造墙施工要求进行了优化和修改。
(1)振孔高喷墙双排墙改为单排墙:下游高渠部分(见图四)振孔最先完成,第一排完成施工第二排时发现墙厚已≥1m,固取消第二排。但在高低渠连接段设计分别在墙轴线上、下游各加一段14.5m长高喷墙以适应变形。
(2)高喷孔距调大,上游常规高喷分序施工,后序孔钻孔时经常出现“取芯”现象,说明孔距与喷射参数不尽合理为避免出现不连续和空洞,部分高喷孔距由0.6m增大到0.7~0.75m,同样下游振孔高喷孔距由0.6m增大到0.8m。
(3)振孔入岩深度由要求0.5m变为0.2m,原因是振孔机具接触硬岩后损坏严重,入岩0.5m困难。
(4)自凝灰浆由入强风化(弱风化)0.5m变为入全风化2m。灰浆的凝固时间与成槽时间时有紧张,根据地质条件设计放宽要求。
(5)帷幕第一段段长改为1 m且不压水,因为墙下帷幕第一段以下各段当q值达到设计要求后不再继续钻灌,但第一段是必须灌浆的,所以不压水直接灌浆可节省工期。
7 质量检查与分析处理
防渗墙体质量检查方法为:开挖检查、钻孔取芯、注水试验;室内力学试验等四种。帷幕灌浆检查方法:主要采用钻孔取芯压水。
开挖检查:仅在振孔高喷部位进行挖坑长×深=5×3m左右。从出露墙体看连续性好,表面较平整说明孔距合理,桩径1.2m左右,说明喷射参数合理。
墙体钻孔取芯,芯样获得率最高达91.4%,光滑成柱状,注水试验渗透系数部分孔段达到0,最大1.16×10-6cm/s,满足设计值K≤i×10-5cm/s要求。
帷幕检查孔共完成27个孔,q值满足≤5Lu要求。
三期土石围堰防渗工程完工后,经基坑三角堰抽水验证,上游围堰坡脚沿线渗漏量为270L/h,下游围堰坡脚沿线渗漏量为80 L/h,防渗质量满足合同要求。
8 结语
防渗工程于2002年10月25日开工,至2002年12月10日完工,历时45d,完成工程量见表3。
表3 土石围堰防渗墙工程完成项目及工程量表
喷射(挖槽)、钻灌成墙面积
备注 数(m)
(m)