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为及时掌握混凝土内部温度的变化,对在高温季节浇筑的甲块等一些典型仓号,埋设温度计或测温管加强施工期温度监测,及时反馈混凝土的最高温度,并通过加大冷却通水流量等措施来控制混凝土内部最高温度。该措施已成为温控快速反应的重点内容之一。
2.9 特殊部位温控措施
(1)厂房肘管二期混凝土。右岸厂房12台机组,肘管采用全钢衬,钢衬安装后再浇筑肘管混凝土。由于肘管体型巨大,肘管底部面积达400 m2以上,这部分混凝土必须采用高流态的泵送混凝土和自密实混凝土,水泥用量分别达到了273 kg和350 kg,温控难度更大。该仓层高也是1.5 m,7月初陆续开始浇筑。措施如下:
①冷却水管。布双层水管,第一层黑铁管,布在高程25.5 m层面,第二层塑料水管,布置高度1.0 m,两层水管的水平间距均为1.0 m。
②通水冷却。开浇的前4天通10~12℃制冷水,再改通江水4d后暂停通水,避免初期温度降幅过大。通水流量按25~30 L/min控制,降温幅度原则按6~8℃控制,9月初开始中期通水冷却,直至混凝土温度降至20~22℃。
根据已浇的17#、22#机等测温资料,混凝土内部最高温度在浇筑后第3天出现,为40~41℃,较设计允许的37℃高3~4℃,接近预定目标。
(2)排沙孔进口底板混凝土。右安Ⅲ排沙孔的进口周围1.0 m范围为高标号的抗冲耐磨混凝土R28400#,其外围为R90300#混凝土,水泥用量分别为305 kg和242 kg,发热量高且温度回升快。排沙孔进口底板浇筑层厚为1.5 m,起浇高程73.5 m,8月初浇筑,在肘管二期混凝土的基础上进一步加大了通水流量,措施如下:
①冷却水管。布双层黑铁管,下层布置在高程75.3 m层面,水平间距1.5 m,上层布置在1 m厚的抗冲耐磨混凝土中央,水平间距1.0 m。www.tmgc8.com
②通水冷却。开浇起通10~12℃制冷水,首先大流量通水(30~35 L/ min),通水时间按测温管测值达到稳定最高温度后再加通水1d控制(实际为5 d),然后通小流量(18~20 L/min)制冷水5d或通江水7 d左右,并控制混凝土温度降幅在6℃以内,之后暂停通水。待9月开始进水中期通水冷却,直至冷却到设计越冬温度22℃。
根据预埋的测温管资料,混凝土内部最高温度在浇筑后第4天出现,为33.2℃,较设计允许的37℃低3.8℃,很好地实现了预控目标。
③盲区混凝土浇筑。由于主力浇筑设备覆盖区域有限,大坝厂房都存在数量、面积不等的浇筑盲区,通常只能通过一些低效率的辅助手段来完成,浇筑温度控制难度也相应增加。为此,采取了强制使用台阶法浇筑、增加喷雾机数量(由1~2台增至2~4台)、更换全新或完好保温被并加快混凝土坯层覆盖、加强拌和楼骨料预冷等措施,由现场监理认真检查落实,实际效果良好。
3 温控工作的组织与管理
三峡三期工程与二期工程相比,除保温方面加大了投入外,其他主要温控措施都基本相同,但在温控管理方面制订了预警及快速反应等更加细致的制度,成立了专门的协调小组统一指挥,管理力度大大加强。
除建立强有力的管理体系之外,措施及控制标准清楚、管理制度完善也是做好温控工作的重要保证。每个环节的措施及控制标准清楚,大家就知道该怎么做、做到什么水平,而严格的管理制度则持续地保证了温控体系的正常和有效运转。三期工程通过建立全面的预警和快速反应机制,掌握温控工作的主动权,使其始终保持受控状态,具体内容包括:拌和系统风冷料仓料位不足预警、骨料预冷温度未达标预警、入仓温度较出机口温度回升超3~5℃预警、实际浇筑温度到达控制标准以下2℃时预警、混凝土坯层覆盖时间达2 h预警、通水冷却参数未达标预警、混凝土内部最高温度接近设计允许值以下3℃时预警等。一旦出现预警,各方必须快速反馈并作出反应,采取坚决有效的措施予以化解,当解决不力时则果断采取停料、停仓等,特别是高温时段要对浇筑温度进行加密检测,如1 h内连续3个测点超温,则停仓处理。
4 温控成果简述
三期工程各项温控指标都很好地控制在了设计允许范围之内,取得了较好的效果,以2004年6-8月温控统计数据为例:
(1)出机口温度
分别统计7℃、10℃、14℃三种标准的预冷混凝土,150系统主供大坝,其超温率分别为0.3%、0.0%、0.7%, 84系统主供厂房,其超温率分别为0.3%、1.4%、1.9%。
(2)浇筑温度
右岸厂坝共浇混凝土64.6万m3,检测6630次,超温率仅1.0%,其中:大坝共浇53.7万m3,检测4395次,超温率为0.8%;厂房共浇10.9万m3,检测2235次,超温率为1.6%。
(3)冷却通水
共检查初期通水1493组,平均进水温度11.0℃,出水温度18.2℃,平均温差7.3℃,其中: 大坝检查通水821组,平均进水温度11.0℃,平均出水温度18.4℃,平均温差7.6℃;厂房检查672组,平均进水温度10.9℃,平均出水温度17.9℃,平均温差7.1℃。
初期通水后闷温检查共1144组,平均25.2℃,符合率99.7%,其中:大坝721组,平均温度25.5℃;厂房423组,平均温度24.8℃。
(4)混凝土内部最高温度
①大坝测温管:共埋设71组,合格率100%,其中高标号区埋设7组,最高温度为36.3℃,平均的最高温度为34.1℃;低标号混凝土区埋设64组,最高温度为34.5℃,平均最高温度为30.2℃。
②大坝仪埋测温:共埋设仪器44支,合格率95.5%,其中高标号区6组,最高温度37.4℃,平均最高温度36.7℃;低标号混凝土区埋设38组,最高温度33.8℃,平均最高温度28.8℃。
③厂房测温管测温:肘管二期混凝土1组,最高温度41.3℃,平均38.6℃;其他部位共15组,最高温度34.7℃,平均最高温度32.0℃,合格率100%。
④厂房仪埋测温:肘管二期混凝土埋设2支仪器,最高温度43.8℃,平均40.6℃;其他部位共埋14支仪器,最高温度为35.6℃,平均最高温度30.7℃,合格率100%。
5 建议
综合三峡三期工程的经验,建议从以下几个方面来改进和加强混凝土温控工作:
www.tmgc8.com(1)正确认识并重视温控工作 必须要使大多数人对混凝土裂缝的危害都有清醒、深刻的认识,才能对混凝土温控引起高度的重视,杜绝无所谓和麻痹的态度,从而认真地把工作做深入、做踏实。
(2)坚持改进和完善 混凝土温控没有止境,只有不断地对各项措施进行改进和完善,才能取得更好的效果。例如,三峡二期工程中几乎没有用过的浇筑坯层保温,在三期施工中已成为一项基本措施;其次,永久外露面使用聚乙烯苯板保温,其效果比保温被更优异可靠,也成为了三期工程的主要措施,这些措施都取得了十分显著的效果。
(3)指标要细,执行要严 对每个环节,控制指标都必须细致明确,执行要严,各种措施才能得到很好的落实。例如,三峡严格执行了拌和楼出机口温度超过标准2℃为废料的规定,混凝土出机口温度的合格率就从初期的85%提高到了97%以上。
(4)建立自上而下的监控体系 通过温控小组每周的温控例会,对每周温控成果进行分析和检查,形成一个自上而下的检查、监控体系,使得各级、各环节控制体系都保持警醒,毫不懈怠,确保了温控体系的有效、正常运行