[12-11 16:59:40] 来源:http://www.tmgc8.com 水利水电 阅读:3760次
40
55
30
频率/%
34
23
15
25
8
合计
42
210
860
28.23
段数
32.39
21.9
14.28
23.81
7.62
频率/%
57.4
11.7
6.6
9.0
4.1
www.tmgc8.com3.1.2钻进
采用岩芯回转钻机配合金刚石钻头钻进。开始钻前用水平尺、罗盘仪校正钻机,确保孔向的精度,并将钻机牢固定位于槽口板上。在防渗体内钻进,用φ91mm合金钻头,墙下基岩则用φ76mm金刚石钻头。孔段钻终后采用KXP—1型测斜仪检测孔斜,根据测试结果随时采取纠偏措施,严格控制钻孔偏斜率在允许范围内。
钻进中发现个别孔在墙底有铁器(主要是左右翼墙造孔时掉入槽内而未捞取干净的钢筋、螺钉、铁丝、钻头等),造成钻进困难且易发生于孔内事故,采取了移位重新钻孔的措施。
3.2钻孔冲洗
各段钻孔结束后,立即以大流量高压水经过钻杆和钻具对孔底、孔壁的岩粉进行冲洗,待孔口回水澄清10min后提钻并打捞残留岩芯,孔深合格后,下设阻塞器进行裂隙冲洗。
3.3压水试验
先导孔作自上而下分段阻塞单点稳定水压试验,其他灌浆孔只作自上而下的分段阻塞单点简易压水试验,压水试验过程采用灌浆自动记录仪测记。
3.4灌浆
3.4.1灌浆材料
采用新鲜无结块的“牡丹江”牌普通硅酸盐水泥(哈尔滨水泥产)标号525#。
3.4.2灌浆方法
灌浆方法主要有三种:自上而下分段阻塞孔内循环法,自上而下分段、孔口封闭孔内循环法和自下而上分段阻塞孔内循环法。灌浆过程也用自动记录仪测记。
3.4.3灌浆段长
第一段段长1.0m,第二段段长为2.0m,以下各段3.0~5.0m。
3.4.4灌浆压力
第一段0.5Mpa,第二段1.0~1.5Mpa,第三段及以下各段为1.5Mpa。
3.4.5浆液水灰比
灌浆浆液水灰比从3:1开灌,以后按2:1、1:1、0.5:1的浓度变换。
3.4.6灌浆结束标准及封孔
灌浆结束标准为:在设计规定压力下,当注入率不大于0.4L/min时,持续灌注60min或注入率不大于1.0L/min时,持续灌浆90min结束。当采用自下而上灌浆方法时,持续时间缩短至30min或60min。全孔灌浆结束后,采用机械灌浆法封闭孔,压力为第一段灌浆压力,持续时间30min。
3.5特殊情况处理
3.5.1冒浆及大漏量孔段的灌注
灌浆过程中大漏量孔段(注入率大于50L/min者)较多,约占总孔段的1/3,并以第一段居多。这类孔段灌浆时,可见到墙体侧壁有冒浆现象,或尽管地表未见冒浆,但推断分析有外漏,对此主要采取降压、表面封堵、限流、间歇灌注、加促凝剂等措施处理。
3.5.2“吸水不吸浆”孔段的灌注
有部分孔段压水漏量大,但灌浆时漏量却很小,不足漏水率的1/2,个别孔段甚至不吸浆。初期,我们分析认为是岩基微细裂缝发育致使灌浆段“吸水不吸浆”,因此采用长江科学院试制的GSM—1型湿磨机将水泥浆液湿磨2~3遍后在灌注,但灌入量并无明显提高。通过进一步综合分析,这种“吸水不吸浆”现象是以下原因所致:
①为了抢工期,在相邻的槽孔尚未浇筑混凝土前就已钻孔并做了压水试验,此时孔段两边槽孔相当于临空面,由于距离太近(一般1~2.5m),所以压水时临空面将会外漏,而灌浆时临空面已浇筑混凝土,外漏通道被封堵,漏浆量骤然下降。
②用自上而下分段钻孔、压水,全孔终后在采用自下而上分段灌浆法,也是导致漏水量与漏浆量出现异常的原因之一。大部分先导孔有这类反常现象。
4.1灌前透水率分析
从表1所列出的各次序孔的灌前压水透水率统计结果可以看出,Ⅰ序孔的透水率平均值为49.73Lu,Ⅱ序孔的平均值为18.43Lu,Ⅱ序列孔较Ⅰ序降低了62.9%;Ⅰ序列孔中透水率q>5Lu的孔段占56.1%,而Ⅱ序孔中下降到了44.9%。说明岩石的透水性随灌浆次数的增加而逐渐减少。
4.2单位注入量分析
从统计的各序孔的水泥单位注入量情况看(见表2),Ⅰ序孔平均注入量为213.95kg/m,Ⅱ序孔为146.28kg/m,递减率为31.6%,而且大漏量孔段也随孔序的增加明显减少,符合正常灌浆递减规律,表明帷幕灌浆效果是显著的。
4.3检查孔压水成果分析
灌后共布置检查孔31个,做压水试验111段,透水率q≤51Lu者108段,占总试验段的97.3%,q>5Lu者仅3段占2.7%,且分部不集中,满足设计检查要求,说明灌浆质量和防渗效果良好。
4.4单元工程质量评定
根据《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准(一)——SDJ88》对帷幕灌浆施工工序质量进行评定,共划分45个单元工程,全部合格。优良单元工程37个,占82.2%。www.tmgc8.com
(1)采用特别的钢筋定位架将多根埋管联结成整体下入防渗墙槽孔内,能保证预埋管在墙内顺直,埋管成功率高,为顺利完成墙下帷幕灌浆施工奠定了基础。
(2)在相邻的防渗墙槽孔浇筑混凝土前即对灌浆孔先钻进、压水,赢得了工期,但不利于灌浆资料分析。
(3)使用的GSM—1型水泥湿磨机出浆量太小(最大为10L/min),而且尚无合格的现场测试浆液细度的仪器。